“脱硝系统控制逻辑优化后,再也不会出现调整不及时的情况了。”在学习新的脱硝控制系统后,陕煤电力运城公司发电部集控主值张国辉对其连连称赞。
近年来,为了在电力现货交易市场上获取最大限度的收益,该公司的机组负荷大范围调整的频率逐步提升,使得脱硝系统喷氨调门随总入口NOx浓度的变化而频繁调整,存在氨空比超限触发供氨母管调门保护动作的风险。
“氨空比是脱硝中一个重要的参数,涉及到氨的浓度与空气的混合比例。氨空比过高,不仅会造成原料浪费,还有爆燃的风险点。”该公司发电部副主任曹根来介绍说,“目前,我们在脱硝系统的保护逻辑中,把氨空比上限设定为10%。”
为了确保脱硝系统安全稳定运行,该公司发电部成立了QC课题攻关小组,集中技术骨干力量结合脱硝系统工作原理,进行“头脑风暴”,寻求最优方案,最终在不增加成本投入的情况下,通过在喷氨调门自动控制逻辑中增添“当氨空比超过8.5%时禁止喷氨调门继续开大,解除其自动控制,改为手动干预”这一条件,彻底消除了供氨母管调门保护动作的隐患。
经过近一个月的试运行,在负荷大幅度波动的工况下,陕煤电力运城公司脱硝系统能够持续稳定运行,未发生任何保护动作。
“技改实施后,公司每月可减少脱硝喷氨量近50吨,预计每年可节省115万元,实现了环保、经济效益的‘双提升’。”该公司发电部副主任曹根来说道。
创新永无止境。陕煤电力运城公司将始终坚持以需求为导向,持续加大对科技创新的投入力度,培育出更多、更优质的实践成果,为企业高质量发展注入动力。