“试运以来未发生跑偏现象,加装的链条起作用了!”近日,一则用小成本技改彻底解决斗轮机输煤皮带跑偏的消息,在陕煤电力运城公司设备部工作群中瞬间刷屏,引起了不小的轰动。
斗轮机是输煤系统的核心设备之一,用于将燃料从煤场提取至输煤皮带,然而,由于燃料从高处冲击,外加皮带不均匀磨损,会导致皮带频繁跑偏,影响输煤系统正常工作。
“用调偏托辊的传统方法只能治标,无法根除外力导致的跑偏问题。”该公司设备部综合专业点检长崔卫泽说,“必须换个思路,用最小的代价解决问题。”
为了尽快处理皮带跑偏难题,该班组开阔思维,向兄弟单位“取经”,最终结合煤矿输送带落料跑偏治理经验,通过对现场落料情况进行观察,对导料槽内部尺寸进行测量,确定了以“钢制链条”为燃料缓冲装置的技改方案,既减少了燃料对导料槽的单侧冲击,又避免大股燃料对皮带输送机的冲击,用最小的成本彻底解决了困扰多时的皮带输送机跑偏问题,大大提升了斗轮机工作效率,为输煤稳定打下了坚实的基础。
“我们班组还对废旧钢链、马蹄环进行再利用,最终仅花费1190元,便完成了设备技改。”崔卫泽介绍说。
“小改造”凝聚大智慧,“小举措”发挥大能量。陕煤电力运城公司将继续着力营造小改小革的浓厚氛围,让职工的“创新、创效”意识不断增强,鼓励职工人人争当新时代“创客”,用创新引擎驱动企业发展,助推该公司安全生产、降本增效目标全面达成。