截至5月31日,滕州公司五月燃料厂炉热值差实现90j/g,较年度计划目标降低82.1%,实现月度创效180万元。
近两年该公司厂炉热值差相对较高,成为制约燃料成本降低的重要指标之一。为解决这一难题,从管理上获得效益,该公司实施厂炉热值差部门承包制,指定指标管理部门,并与其签署承包责任状,确保厂炉热值差可控在控。加强制度体系建设,新制定《厂内二次费用奖励机制》等2项制度,修订完善《燃料管理激励办法》等8项制度,将厂炉热值差指标与相关部门、员工奖惩挂钩,调动员工降耗提效积极性。加大燃料基础设施建设,实施汽车、火车采样改造,转变人工采样模式为机械采样,实现机械化采样率100%,大幅提升入厂煤验收科技水平。提升规范化管理水平,以“燃料管理全过程自查评活动”为载体,严格规范采制化各个关键环节,把好煤炭质量关,确保各环节准确可靠,有效控制热值差。开展入厂、入炉煤样互检,并对煤样“采、制、运、接、化”等环节进行全过程高清监控,减少人为因素,保证燃料监督“零死角”,提升指标监督管理水平。