今年以来,华电青岛发电有限公司紧盯能耗指标优化,坚持全方位、深层次挖潜增效,供电煤耗等主要经济技术指标持续优化,11月份单月供电煤耗更是降低18克/千瓦时以上,节能降耗成效显著。
实施管理降耗。借助华电国际技术服务中心平台,进一步细化完善指标能耗对标体系。以规范正平衡煤耗计算为切入点,深挖管理降耗潜力,集中精力攻关突破,重点抓好节能剖析与项目管理、指标管理、检修管理、整机优化、运行优化和日常工作的“六个结合”。严格落实节能红黄牌及督办单制度,针对厂用电率、飞灰可燃物、真空等影响煤耗指标的关键要素,积极开展攻关活动,持续提升机组效率及经济运行水平。
坚持技改降耗。在2号机组大修中实施成功应用“低压缸双背压双转子互换”循环水供热技术,开创了国内30万千瓦机组高背压循环水供热改造的先河。11月30日12时00分,高背压循环水供热改造顺利通过168小时试运行,168小时运行期间,各项数据均创历史新高。初步估算供暖期内,#2机组供电煤耗降低120克/千瓦时以上,热耗降低到4900千焦/千瓦时以下。
深化运行降耗。执行“开机操作节能性评价”制度,落实机组启停节能评价制度及启停机节能操作卡,细化DCS滑压运行曲线,优化锅炉燃烧调整方案,加强变频器投运管理,加大真空系统、高低加疏放水系统阀门内漏排查力度,机组启动中采用“纯氧点火”技术,11月初2号机组启动全程仅耗燃油49.8吨,刷新了该公司以贫瘦煤为设计煤种的30万千瓦机组大修后启动耗油记录。