在9月13日召开的华电集团200MW等级及以下燃煤发电标杆机组创建暨生产运营现场交流会上,华电山东百年电力发展股份有限公司作了典型发言,介绍了本单位在标杆机组创建和生产运营方面的先进经验。
近年来,百年电力公司坚持以经济效益为中心,以同业对标、创建集团公司标杆机组为抓手,大力推进管理创新和科技进步,完成了一批科技含量高、节能效果好的技术改造项目,大幅度提升了机组的生产技术指标,4号机组供电煤耗连续两年成为华电集团同类机组标杆。
重视主机技改,推进科技节煤。实施了3、4号炉节能技改工程,完成了高温再热器空气和预热器改造,排烟温度降低了30~40℃,锅炉热效率平均提高近2.5~3%;实施了5、6号炉中速磨分离器改造,有效解决了锅炉结焦问题;在锅炉脱硫烟道尾部加装低压省煤器,改造后,排烟温度降低到85~95℃,单台机组供电煤耗降低约4.4克/千瓦时,同时减少了脱硫系统水分的大量流失,年节约脱硫用水35.8万吨。
降低辅机单耗,推进科技节电。先后对引风机、送风机、凝结泵、一次风机、低加疏水泵、给煤机等共14台高压电机、132台低压电机进行了变频改造,取得了显著节电效果;试验成功了低负荷停运增压风机的运行方式,大幅降低了脱硫电耗,年可节电1060万千瓦时;根据循环水温度和机组负荷,采取循环水系统优化联络运行方案,厂用电率平均降低0.23%;
坚持开源节流,推进科技节水。完成了所有机组的干除灰改造,年节约淡水170多万吨;建成投运了日处理能力2000吨的生活污水系统,处理后的污水指标达到了工业用水标准,成为工业水的补充水;对污水系统进行了改造,把厂区污水回收处理,实现了废水循环利用,解决了二三期脱硫用水问题,年可节约淡水21万吨。