(三)、电石渣制水泥烟气湿度高,脱硝影响大。干法电石渣烟气湿度约为14~19%,湿法电石渣烟气湿度约为25~35%。
-12.3%,不满足规范要求;现场通135.7mg/m3的一氧化氮标准气体,数据稳定后结果显示为123.1mg/m3,示值误差为-8.4%,不满足规范要求(限值2.5%);该公司采用湿法脱硫工艺,现场烟气湿度长期维持在
再次,电石渣制水泥烟气湿度更大。干法电石渣烟气湿度约为14~19%,湿法电石渣烟气湿度约为25~35%。烟气中湿度过高,会使得水蒸气抢占催化剂活性点位导致催化剂活性下降从而影响脱硝效率。
缺点:浓缩液的回喷、特别是随着回喷量的增加,会使锅炉炉膛温度、蒸发量及锅炉效率降低,据估算每回喷1吨浓缩液,降低蒸发量1吨,降低炉效率1%;造成烟气湿度增大,烟气附着在受热面上,影响换热、造成腐蚀;造成消耗材料增加
缺点:浓缩液的回喷、特别是随着回喷量的增加,会使锅炉炉膛温度、蒸发量及锅炉效率降低,据估算每回喷1吨浓缩液,降低蒸发量1吨,降低炉效率1%;造成烟气湿度增大,烟气附着在受热面上,影响换热、造成腐蚀;造成消耗材料增加
2.cems问题分析2.1 影响问题分析-冷凝水焦炉烟气在经过scr脱硝+湿法脱硫后,烟气经过脱硫脱硝后,会有部分脱硝剂随烟气带出,湿法脱硫后烟气湿度明显增加,在线cmes为冷干法,除湿采用双级电子冷凝器
图1 数采仪显示当时烟气湿度为39.25%最初阶段,企业在参考了电厂湿法脱硫后的烟气湿度,在cems系统冷凝器前加装磷酸滴定,目的是通过磷酸来抑制so2的溶解,具体原理是在冷凝器第一级冷腔入口处,用蠕动泵滴加液态酸
经自动监控设备运维公司工作人员介绍,2023年3月6日巡检时发现湿度数据异常,经检修发现烟气湿度仪堵塞,芯片被腐蚀需要更换。该单位于2023年3月11日更换湿度仪探头后数据恢复正常。
由于所用燃料远不及燃煤发电厂那么“单纯”,垃圾焚烧发电厂烟气处理难度也较传统燃煤电厂大上许多,例如:烟气湿度大,垃圾含水量高导致烟气含水量达30%左右,如此高湿度的烟气不仅脱白困难,其中的水分还会降低脱硫
(1)在烟气湿法脱硫工艺条件下,因烟气湿度有一定的欠饱和度,针对多数地方政策,烟气温度的达标相比烟气湿度要求更加严格。
综合考虑湿法脱硫技术烟气湿度大、粉尘含量高,容易造成后续ggh换热器以及scr脱硝催化剂腐蚀和堵塞,并存在有色烟羽;活性炭脱硫脱硝一体化技术投资高、占地大,操作运行维护难度大,粉尘指标不好控制等问题,项目采用半干法
检查中还发现,该厂烟气自动监测设备中湿度传感器故障,造成2022年3月5日17时30分,烟气湿度监测数据从14.42%降至0.72%,并恒定在0.72%,一直持续至3月9日检查当天。
另一方面,在煤粉和污泥共燃状态下,cl、cu和铁(fe)含量的增加,会促进单质汞(hg)氧化为hg2+(以hgo形态存在),从而有可能减少hg的大气排放;并且焚烧高含水率污泥会增加烟气湿度,促进重金属氯化物生成氧化物
一是国家对燃煤锅炉的排放要求日益严格,超低及近零排放已成为燃煤锅炉发展的新趋势;二是煤粉工业锅炉排烟温度在80℃左右,且烟气湿度较高,在造成热量浪费的同时,也导致了烟囱腐蚀加快;三是部分锅炉系统存在设备老化
招标内容招标方厂区现有vcos自动监测设备需委托具有资质的专业运维公司进行运维工作,需要运维的自动监测设施及内容为:固定源vocs自动监测系统设备1套,监测因子:vocs、流量、流速、烟气温度、烟气压力、烟气湿度等
一是国家对燃煤锅炉的排放要求日益严格,超低及近零排放已成为燃煤锅炉发展的新趋势;二是煤粉工业锅炉排烟温度在80℃左右,且烟气湿度较高,在造成热量浪费的同时,也导致了烟囱腐蚀加快;三是部分锅炉系统存在设备老化
一是国家对燃煤锅炉的排放要求日益严格,超低及近零排放已成为燃煤锅炉发展的新趋势;二是煤粉工业锅炉排烟温度在80℃左右,且烟气湿度较高,在造成热量浪费的同时,也导致了烟囱腐蚀加快;三是部分锅炉系统存在设备老化
③废水蒸发成水蒸气,进入除尘器的烟气湿度相应增加,烟气比电阻增加有利于提升除尘器除尘效率。高温旁路烟道蒸发固化流程如图1所示。高温旁路烟气固化方案核心为烟气固化干燥塔。
年以来自动监测设备无运维记录,标气已过期;自动监测设备伴热管出现故障,伴热管温度显示为24.8℃,远低于标准要求的120℃;查看监测数据历史记录,2021年4月16日至5月19日,烟气流速为恒值0.01米/秒,烟气湿度为
8.43%rh下降至3.86%rh,23时烟气湿度下降至0.77%rh。...典型案例2山东淄博某钙业有限公司篡改、伪造监测数据案2021年6月23日,淄博市生态环境质量控制中心调阅自动监测数据发现,6月21日17时至18时,某钙业有限公司外排废气氧含量从8.12%上升至21.1%,烟气湿度从
2021年4月16日至5月19日期间,烟气流速为恒值0.01,烟气湿度为恒值0.00,2021年以来在线监控设备无运维记录,标气已过期。
2021年4月16日至5月19日期间,烟气流速为恒值0.01,烟气湿度为恒值0.00,2021年以来在线监控设备无运维记录,标气已过期。
同时这部分烟气进入电除尘器后,废水蒸发增加了烟气湿度,从而使烟气飞灰比电阻得以下降,有利于提高电除尘器的除尘效率。蒸发的废水在脱硫吸收塔冷却后成为脱硫补充水,有利于降低脱硫系统水耗。
同时,协同脱除烟气中的烟尘、so3、so2、残留石膏液滴等,进一步降低了燃煤电厂的各项污染物排放总量,解决了以so3为代表的可凝结性颗粒物,同时降低了烟气湿度,消除了极端天气条件下湿法脱硫系统常见的“烟囱雨
由于脱硫过程中需要喷入一定的雾化水,使烟气的湿度加大,对一般的燃煤电厂项目来说,烟气湿度由常规的5%~7%增加到10%~12%,甚至20%以上。3)温度低。