对于高炉冶炼的低硅低硫铁水,可以减少造渣料,采用顶底复吹技术,特别要采用低吹技术,通过留渣和双渣操作,有效降低炉渣氧化铁含量和渣量。...利用转炉出钢过程可能多加lf炉造渣料,减少钢水转运过程中的温度损失,并降低lf炉精炼过程渣料加入量,让炉渣脱硫时机前移,为后续软吹作业提供时间保证,从而缩短lf精炼时间。
为此,攀钢研究院与西昌钢钒联合成立项目组,于2013年开展了铁水旋转脱硫装备与工艺技术研究。喷吹脱硫铁损大、脱硫剂利用率低,是国内外钢铁企业所共同面对的难题。
喷吹脱硫铁损大、脱硫剂利用率低是国内外钢铁企业所共同面对的世界性难题。...vdn鞍钢集团网站与常规脱硫工艺相比,旋转脱硫具有镁脱硫剂利用率提高、镁脱硫剂消耗减少、脱硫铁损降低、脱硫处理时间缩短、脱硫枪使用时间延长、冶金渣排放量减少等优点,顺应了国家节能减排的绿色制造要求,创造了巨大的经济效益和潜在的社会效益
炼钢厂要用高硫铁水冶炼低硫钢种,无疑是市场倒逼的结果,但成本明显高于其他钢厂。如何降低低硫钢种的生产成本?...脱硫剂的种类、成分不同,不仅脱硫效率不一样,而且产生的脱硫渣中的铁含量也不相同。我们通过持续优化脱硫剂,提高脱硫效率,降低脱硫铁损,达到去硫存铁、降低成本的目的。
这样一来,不仅提高了脱硫质量,而且使脱硫铁损吨钢始终保持在5千克以下,有效降低了钢铁料消耗。"转炉技术攻关组负责人潘树敏介绍说。随着脱硫工序的完成,潘树敏又急忙来到转炉平台。
)转炉预处理脱磷+脱碳转炉中渣量(渣量指数为0.6)冶炼工艺(方式d)上述4种不同脱磷工艺效果如下:采用三脱铁水少渣量工艺的转炉终点平均磷含量为120ppm;采用通常脱硫铁水的大渣量工艺的转炉终点平均磷含量为
该厂有5个脱硫工位,年脱硫铁水量达600万吨以上,产生的脱硫渣有17.5万吨,属于工艺上的废弃物。但脱硫岗位上善于思考的几名职工开始琢磨这废弃渣的再利用问题。渣中明铁含量30%以上,还含有18%的钙。
而炼钢厂进厂铁水具有硫高、温低以及流动性差等特点,铁水脱硫效果、脱硫成本以及脱硫铁损与低硫钢种批量生产的需求存在较大差距。