在燃煤电厂中,锅炉设备可谓整个运行网络的“心脏”,锅炉运行稳定,对于整个电厂的安全运行至关重要,而燃烧调整很大程度上决定了企业的经济效益、各项指标、环保优化等,是节能环保“十四五”蓝图中浓墨重彩的一笔。
煤炭市场竞争激烈,为了提高经济性,适应准东煤的特性,华电昌吉分公司对锅炉进行改造,改变燃烧调整策略,燃烧煤种掺配比例发生大幅变化。从炉膛配风、二次风门、周界风、一次风风压,控制煤粉在炉膛内的燃烧情况,控制炉膛内的热量分配,防止局部区域温度过高导致该区域结焦严重;对煤粉管道进行热态调平,防止由于各角一次风压不同导致火焰偏斜,冲刷水冷壁,导致水冷壁结焦;调节炉膛与二次风箱差压,提高周界风的刚性,使火焰集中在炉膛中心轴线,减少在水冷壁附近燃烧的可能性;燃烧器摆动角度不宜过大,摆角过低或者过高会使火焰中心过低或过高,从而导致冷灰斗或炉膛顶部的受热面结焦,燃烧器摆角处于适当的位置时,水平烟道的烟温偏差也会比较小,调整SOFA风风门开度以及角度也可以抵消部分残余旋转,减少烟温偏差;通过调整二次风与SOFA风的比例,可以更好的发挥出我厂低氮燃烧器的效果,控制各燃烧区域的氧量,减少NOx的生成。一举改善了由于准东煤热值、挥发分含量、碱金属含量均较高而带来的锅炉易结焦、易积灰的问题。
据悉,该公司运行人员经过一段时间扎实的燃烧调整培训、实践,已可以熟练将炉膛出口烟温控制在980℃以下,炉膛内部结焦的情况大幅减少,主蒸汽与再热蒸汽的温度得到了很好的控制;脱硝入口NOx也减少到了160mg/m³以下,大幅度减少了脱硝的喷氨量,节省了大量成本;同时空预器的工况也逐渐好了起来,空预器进出口差压逐渐下降,本年度未发生空预器堵塞情况。