2019年12月2日,华电章丘发电有限公司3号机组“切低压缸”成功通过168小时满负荷试运行,这标志着华电山东首例“切低压缸”改造项目圆满成功。
项目简介
华电章丘发电有限公司3号机组为335MW供热机组,“切低压缸”改造通过中低压缸连通管上的低压缸进汽调节门CV的全关断作用,切除低压缸进汽,将中压缸排汽全部送入供热系统,使得低压缸在高真空条件下“空转”运行。搭配缸后喷水减温器等调节装置,保障机组在“切缸”状态下所有指标满足安全运行的条件。
机组改造前后
采暖抽汽参数不变
改造前
用于供热蒸汽量为500t/h
单机可接待最大供热面积910万平方米
改造后
用于供热蒸汽量可达640t/h
单机可接待最大供热面积1160万平方米
新增供热面积250万平方米
主要改造内容
连通管蝶阀电动改造
将连通管蝶阀电动换成液动执行机构配独立油站的改造,实现关到零位、全密封且零泄漏。
增设低压缸冷却蒸汽管道系统
在中低压缸连通管抽汽蝶阀阀前开孔引出DN250旁路管,通过关键设备控制蒸汽参数。
汽缸喷水减温系统改造
将原调节阀组更换为DN50的调节阀组,同时加装流量计,调控并监测运行期间的喷水量。
末两级加装温度测点
在低压缸末级、次末级动叶之后,每级加装四个温度测点。
168试运行
168小时试运行期间
公司组织专人24小时现场值班
对系统进行全天候监视调整
及时反馈发现的问题
汇总给检修、调试单位进行处理和修正
最终系统运行趋于完善
3号机组切缸改造取得圆满成功
“切低压缸”改造
除提高机组的供热能力外
还可实现汽轮机
抽汽、纯凝、背压工况的随时切换
在最大程度减少机组冷端损失的情况下
实现汽轮机全工况运行
大大提高机组调度调峰的灵活性
实现节能减排和经济效益双丰收
原标题:华电章丘#3机组(335MW)“切低压缸”顺利通过168小时试运行