12月10日6:58到14:48,短短十小时,工程公司福清项目部协同各方,实现“华龙一号”示范工程三大节点,为后续工作的开展奠定了坚实的基础。
5号机组首台主泵泵壳顺利就位
2017年12月10日下午14点48分
“华龙一号”首堆示范工程福清核电5号机组首台主泵泵壳顺利吊装就位于主泵间垂直支承上,为后续冷段、过渡段主管道组对、焊接创造了有利条件。
主泵泵壳是核岛反应堆冷却剂系统的关键主设备之一,最大外形尺寸为φ3495mm×2315mm,每台泵壳单重约为29T,为核1级设备,泵壳进口接管嘴、出口接管嘴分别连接着主管道过渡段和冷段,是主管道冷段、过渡段焊接前必须就位的重要设备。
此次“华龙一号”福清5号机组首台主泵泵壳吊装,各协作单位均做了大量细致而周密的准备工作和施工部署,工程公司福清项目部多次组织专题会对泵壳翻转方案、吊装方案进行分析和论证,设备供应商提前到场熟悉环境和沟通交流、安装公司总结M310主泵泵壳吊装经验,采取与以往泵壳吊装方式完全不同吊装工艺,首次创新使用了自制的泵壳吊装工具,完全避免了吊装过程对主泵螺栓孔产生损伤。最终在各方共同努力下,工程公司福清项目部安全、高效地完成了“华龙一号”5号机组首台主泵泵壳吊装就位。
5号机组常规岛汽机厂房钢屋架
全部吊装就位
2017年12月10日上午11时28分,
伴随着清脆的爆竹声,在业主公司、工程公司和监理公司的见证下,“华龙一号”首堆示范工程福清核电5号机组汽机厂房最后一榀钢屋架顺利吊装就位,至此5号机组汽机厂房(以下简称5MX)全部钢屋架吊装工作圆满结束。
5MX厂房钢屋架共计13榀,单榀钢屋架长49m,净重76.7t,对称式双坡布置,中部最高点5m,安装标高为+34.00m。相比3、4号常规岛汽机厂房钢屋架,5号机组重了17t,长了5m,吊装难度和施工风险显著增大,属于项目重点控制的二级高风险作业。
为保证钢屋架吊装顺利进行,工程公司福清项目部多次组织中核机械、中核二四公司及相关部门梳理钢屋架吊装先决条件,提出了如降低1C塔吊、增加多根揽风绳等保障安全施工的建议,监督施工单位完成各项作业许可的审批。对于施工现场持续的大风天气,工程公司福清项目部时刻关注天气预报,提前一天驻扎现场待命,利用适合吊装的清晨时间,组织承包商进行吊装,吊装过程全程旁站。
5MX全部钢屋架的顺利吊装就位,为后续钢屋架的安装奠定良好的基础,也为后续5MX主行车可用、发电机定子吊装节点顺利实现提供了有力保障。
6号机组穹顶吊装奏响前奏
——6RC内层安全壳第26层施工完成
2017年12月10日06时58分
混凝土浇筑顺利浇筑完成,“华龙一号”示范工程福清核电6号机组6RC内层安全壳第26层施工完成,标志着在穹顶吊装前6号机组反应堆厂房内筒体土建工作宣告结束!
福清核电6号机组反应堆厂房内筒体是穹顶吊装的主线工作之一,自2016年6月启动施工以来,6RC内层安全壳施工经历了台风暴雨、高温酷暑等诸多不利因素的考验。面对困难,工程公司福清项目部联合现场各参建单位迎难而上,通过5号机组的经验反馈,从技术方案、施工逻辑、施工资源投入、现场资源协调等方面入手,以安全质量为准绳,重点控制现场各项优化措施的落实和反馈,尤其针对设备闸门区域等施工难度较大部位,不断优化调整各工序之间的衔接,加快施工节奏,提高施工效率;夜间高风险施工期间全程跟踪旁站,使安全风险处于可控状态。通过532个日日夜夜的不懈努力,换来了26次混凝土顺利浇筑。最终,在保证安全和质量的前提下,6号机组反应堆厂房内筒体施工按时完成三级进度计划要求。
6号机组反应堆厂房内筒体第26层施工的完成,为后续6号机组穹顶吊装前各节点的顺利实现创造了有利条件,为实现6号机组穹顶吊装奠定了坚实的基础。
原标题:“华龙一号”示范工程进展顺利 十小时实现三大节点