2017年5月6日20时许,贵州乌江清水河水电开发有限公司(以下简称清水河公司)所属大花水电站1号主变差动保护动作、瓦斯保护动作跳闸停机,主变本体压力释放阀动作。现将有关情况予以快报,要求吸取教训,举一反三,结合当前春检工作,切实加强设备技术管理,强化技术监督,确保机组安全稳定运行。
一、基本情况
大花水电站装机共两台100MW水轮发电机组,通过两组单元接线接入220kV单母线,经大福线送至福泉变。两台主变为中国西电集团西安西电变压器有限责任公司生产,型号为SSP9-120000/220,于2007年投入使用。故障前运行方式:1号、2号机组负荷分别为88. 2MW、86. 27MW;机端电压均为13. 48kV,系统电压234. Okc,220kV Ⅰ母运行正常、220kV大福线运行正常。
二、故障情况
(一)经过
5月6日20时26分,大花水电站1号主变差动保护动作、瓦斯保护动作跳闸停机,甩负荷88. 2MW,故障选相为A、C两相,同时主变本体压力释放阀动作;2号主变高压侧过流I段II时限保护动作、2号机组水机保护事故配压阀投入动作、2号机组转速>115%Ne动作,1号、2号机组事故停机动作,大格线投入带厂用电。5月7日对2号主变绝缘油色谱分析正常,对2号发变组进行零起升压正常,于5月8日01时11分机组恢复。
(二)1号主变相关情况
现场外观检查:箱体未见变形、开裂现象,发现变压器油箱侧一原有补焊焊缝裂纹处漏油,箱顶压力释放阀动作后排出约 50公斤绝缘油。
绝缘检查:高压侧绕组对地绝缘电阻不合格,低压侧绕组对地绝缘电阻满足规范要求。
绝缘油色谱分析:氢气、乙炔及总烃均已超标。
5月7日厂家人员到达现场,进入变压器高压侧A、B、C三相检查孔,发现高压侧A相引线与套管连接处密封损坏,A相高压套管对应的油箱底部散落大量纸屑,1号主变高压侧A相套管对地绝缘电阻为R=27kΩ (不满足要求)。初步确定为1号主变A相套管被击穿绝缘损坏,后续进一步检查和分析正在进行中。
(三)2号发变组检查情况
2号主变B套过流I段II时限保护动作原因初步分析为:因 1号主变内部故障,2号主变电流流向故障点,电流值达到2号主变过流I段II时限保护整定值0. 8A,由于误将延时时间6S整定为0S,导致2号主变过流I段II时限保护动作。
三、重点要求
1.针对大花水电站1号主变出现的故障,公司系统要举一 反三,对同厂家、同类型变压器生产运行情况进行排查梳理,及时消除异常和隐患,确保设备安全稳定运行。清水河公司要对大花水电站2号机组设备进行全面排查,并制订保证2号机组安全稳定运行相关措施。
2.举一反三汲取教训,切实加强发电设备安全管理。结合当前开展的春季安全大检查及专项整治工作,压实生产技术各级人员责任,严格继电保护定值管理,严格落实技术监督细则要求,全面开展风险隐患排查治理,尤其是要强化主设备管理,严格落实反事故措施及重点要求,确保生产稳定。
3. 根据本次故障性质,按照集团公司《电力生产事故调查规程(2014年版)》第二十二条规定,委托贵州乌江水电开发有限责任公司成立内部调查组,按照“四不放过”原则查明经过,分析原因,划分责任,制定和落实相关防范措施。
下图为检查处理过程:



下图为损坏的部件:


图片来源于清水河公司公众号