2017年3月23日13时49分,内蒙古某电厂4号锅炉MFT,汽机发电机组跳闸;13时51分,2号锅炉MFT,汽机发电机组跳闸;13时52分,3号锅炉MFT,汽机发电机组跳闸。(文章来源:微信公众号汽机人ID:turbine_technology)一、事件发生前的状态1号机组停机备用;2、3、4、5号机组运行;2号机组负荷185MW,3、4号机组负

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全程回顾:内蒙古某电厂2、3、4号机组非停安全事件

2017-03-28 13:39 来源:汽机人 

 2017年3月23日13时49分,内蒙古某电厂4号锅炉MFT,汽机发电机组跳闸;13时51分,2号锅炉MFT,汽机发电机组跳闸;13时52分,3号锅炉MFT,汽机发电机组跳闸。

(文章来源:微信公众号“汽机人” ID:turbine_technology)

一、事件发生前的状态

1号机组停机备用;2、3、4、5号机组运行;2号机组负荷185MW,3、4号机组负荷200MW,5号机组负荷600MW。对外供热负荷由5号机组热泵带,热泵出口循环水温度55℃。供热循环水出口总温度58℃。

220kV北Ⅱ母线停电检修,1、2号机6kV备用电源联络电缆春检预试。 1号高备变带6kVⅠA、ⅠB段母线;2、3、4号机6kV主机系统由本机高厂变供电,2号高备变为2、3、4号机6kV主机系统备用电源。

380V Ⅰ~Ⅷ段正常运行方式。1号低备变为1、2号机组380V系统备用电源。2号低备变为3、4号机组380V系统备用电源。

1-4号机组脱硫系统每台机设置一段6kV 脱硫段,2号高备变为 2、3号机6kV脱硫段提供工作电源,同时为1、4号机6kV脱硫段提供备用电源;1号高压脱硫变为1、4号机6kV脱硫段提供工作电源,同时为2、3号机6kV脱硫段母线提供备用电源。

二、事件过程

2.1 4号机组跳闸过程

13时49分35秒,4号机组6kV ⅣA段工作电源开关404A过流保护动作跳闸后,备用电源开关604A联锁合闸。

13时49分37秒,2号高备变复合电压过流保护动作跳闸,4号机组6kV ⅣA段失电。3秒后6kV ⅣB段工作电源开关404B过流保护动作跳闸,4号机组6kV ⅣB段失电,低电压保护跳闸双送风机触发4号锅炉MFT,程跳逆功率保护动作发电机跳闸。

2.2 2号、3号机组跳闸过程

13时49分37秒,2号高备变复合电压过流保护动作跳闸,2号、3号机6kV脱硫段失压。0.5秒后2号、3号机脱硫系统三台浆液循环泵跳闸,2号、3号锅炉MFT,程跳逆功率保护动作跳2、3号发电机。2号机6kV脱硫段失压后,快切方式受压差闭锁,1秒后转为检残压方式切换成功。

2.3 停机后处理

2号、3号、4号机6kV厂用电全失后,380V电源系统联锁正常。机组跳闸后,主机直流润滑油泵、直流密封油泵联锁启动正常,手动启动顶轴油泵运行正常,大机转速到零,投入盘车正常。15时26分, 6kV ⅡA、ⅡB、ⅣB、ⅢA、ⅢB段母线依次恢复送电结束。24日21时39分,完成2号高备变绝缘、直阻、绕组变形、油色谱检查试验正常后,对2号高备变充电正常,逐一恢复厂用电系统为正常运行方式。25日21时40分,1号机组与系统并网运行。

三、原因分析

3.1直接原因

4号机组6kV ⅣA段404A开关C相下触头过热,动静触头接触不良产生电弧,C相触头对电流互感器外壳弧光放电,电弧间歇放电产生过电压,致使母线绝缘损坏,造成6kV ⅣA段母线多处放电短路(AB母线相间放电迹象明显,见图),404A分支过流保护动作,204A、404A开关动作跳闸。4号机组6kV ⅣA段备用电源进线604A开关联动合闸,因合到故障母线,冲击电流较大,致使604A开关合闸后损坏,跳闸回路无法接通,合到故障母线后,后加速保护不能将故障切除,2号高备变复合电压过流保护动作跳闸。

3.2 4号机组跳闸原因:

6kV ⅣA段母线故障引起6kV ⅣB段电压波动,造成4号机组B引风机变频器内置变压器过流引起变压器故障,因没有达到B引风机过流时间定值,所以B引风机电源开关未跳闸,404B分支过流保护动作跳闸。404B开关动作跳开后,6kV ⅣB段备用电源进线604B开关联动合闸,但是因为2号高备变已跳闸,6kV ⅣA、ⅣB段此时均失电, A、B送风机低电压跳闸,锅炉MFT动作跳机。

3.3 2、3号机组跳闸原因:

2号高备变跳闸后,所带脱硫6kVⅡ、Ⅲ段母线失去工作电源,快切装置启动。因故障过程中母线电压下降过低,压差不满足快切条件,转为检残压方式切换,导致脱硫6kVⅡ、Ⅲ段母线电压恢复时间较长,达到浆液循环泵低电压动值,从而导致浆液循环泵跳闸。触发2、3号锅炉MFT保护动作,机组跳闸。

3.4机组没有立即恢复启动的原因:

3.4.1 厂用电系统恢复正常后,2、3、4号机组转子已进入盘车正常运行状态,由于该型号(N200-130-535/535)机组轴系特性的原因,按照厂家要求:机组不允许在高压内缸内上壁温度高于350℃极热态情况下启动,低于280℃才能启动,所以没有对跳闸机组恢复启动(当时机组汽缸温度470℃)。

3.4.2 1号机组汽缸温度由于停机时间较短,汽缸温度330℃较高,也不具备启动条件。

四、人身伤害和设备损失情况

4.1人身伤害情况:无

4.2设备损坏情况:4号机组6kV ⅣA段工作电源进线404A开关C相动触头损坏、备用电源进线604A开关损坏、4号炉B引风机变频器内置变压器损坏。

五、预控性分析

5.1安排对开关触头接触面和紧力进行重点检查,做好预防控制。

5.2 对所有备自投逻辑增加分支过流保护闭锁。

5.3 对所有继电保护定值、时限配合进行重新校核。

5.4 对4号高厂变、4号机6kVB段母线及母线上所有负荷进行试验检查。

5.5 建议将高备变保护改为微机保护,以提高动作的灵敏度和可靠性,且便于事故分析。

5.6 建议将鸭嘴式触头开关改为新型梅花式触头开关。

六、不符合项及纠正措施

6.1不符合项:

6.1.1 1-4号机组6kV电源开关均为ZN28B-12型真空开关(采用鸭嘴式触头),开关动静触头接触面积小,且容易松动引起过热。

6.1.2 6kV ⅣA、ⅣB段电源开关未设计快切装置,不能实现过流保护闭锁,致使604A开关合闸到故障点。

6.1.3 1-4号机组脱硫3台浆液循环泵电机低电压定值与自动快切装置配合不合理。

6.1.4 4号炉引风机在工频情况下正常启动时间长,不得以延长过流保护时限,导致404B开关先于B引风机电源开关跳闸。

6.2纠正措施:

6.2.1组织对404A、604A开关、B引风机变频器内置变压器进行检修,6kVⅣA段母线检查试验。

6.2.2 尽快对同类型开关动、静触头接触面进行重点检查。

6.2.3 完善1-4号机DCS内所有备自投逻辑,增加分支过流保护闭锁。

6.2.4 建议随机组A检逐步更换1-4号机组6kV母线段电源开关并加装快切装置。

6.2.5 重新整定脱硫3台浆液循环泵电机低电压保护定值。

6.2.6 研究引风机分别在工频和变频方式下,采用不同的过流保护时限。

责任分析与落实

本次事件为404A开关静触头接触不良,间歇性弧光造成母线过电压,备自投未设计过流闭锁导致事故扩大。完善1-4号机DCS内所有备自投逻辑,增加分支过流保护闭锁。

附图:1电气主接线图

附图2:2、3机脱硫系统接线图

原标题:内蒙古某电厂2、3、4号机组非停安全事件

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