3.汽机凝汽器水侧清洗优化,凝汽器结垢后会造成机组真空降低,机组长期在低真空下运行对汽轮机末级叶片有很大的损害,严重时会导致末级叶片断裂,造成汽轮机损坏停机。另外真空降低会影响机组经济性。
但在循环水发生污染后,悬浮物含量升高、结垢趋势增大的情况下,连续运行胶球清洗装置,可以有效降低悬浮物在凝汽器不锈钢管沉积的几率。6 循环水污染处理效果评价1)凝汽器结垢情况凝汽器真空是表征凝汽器工
2015年3月份#1机组停机检修时,检查发现凝汽器不锈钢管结垢严重,收球网堵塞。见图1-1和图1-2。1.2 结垢对凝汽器换热系数的影响凝汽器水侧结垢使换热管传热系数大幅下降。
主题对话环节亮点:废弃物发电普遍增发电量2%~10%环际低碳rccs强化换热技术受热捧作为废弃物发电最重要的流程之一,随着机组逐渐老化,存在汽轮机冷端,尤其是凝汽器结垢严重,清洁系数下降,凝汽器端差上升
机组自投入运行以来保持满负荷稳定运行,由于凝汽器结垢,导致其换热效果下降,凝汽器排汽压力偏高,发电单耗明显升高,机组效率降低,端差较大,机组热效率下降。...根据统计历史运行数据和查阅相关资料,机组凝汽器存在以下问题:(1)由于循环水水质较差,凝汽器换热管结垢现象严重;(2)凝汽器端差高,真空低,机组热效率不高;(3)机组效率降低的同时机组膨胀增大,机组振动相对升高
以火力发电厂为例,发电厂的凝汽器设备在运行过程中易结垢,以往的化学清洗或人工清洗方式,不仅清洗费较高,化学物还会对设备造成损伤。同时,凝汽器在运行中温度高、耗能也高。
实施rccs前,凝汽器结垢严重,平均端差达到14℃,最高时端差更高达21.5℃,每年酸洗费用高达数十万,严重影响了机组的效率。...于2015年12月正式实施rccs(凝汽器强化换热系统)技术改造。实施rccs项目前,机组凝汽器年端差为12℃,实施rccs 后,端差下降至4℃,发电汽耗下降3%以上。
在我国的火力发电厂中,由于循环冷却水系统处理不当而引起的发电机组凝汽器腐蚀结垢问题屡见不鲜。...总之,凝汽器腐蚀结垢所造成的直接后果真空度下降、蒸汽出力减小、正常生产处理不当而引起的发电机组凝汽器周期缩短、设备寿命降低、运行成本提高、生产效率下降,带来巨大的经济损失。
实施rccs前,凝汽器结垢严重,平均端差达到14℃,最高时端差更高达21.5℃,每年酸洗费用高达数十万,严重影响了机组的效率。...于2015年12月正式实施rccs(凝汽器强化换热系统)技术改造。实施rccs项目前,机组凝汽器年端差为12℃,实施rccs 后,端差下降至4℃,发电汽耗下降3%以上。
实施rccs前,凝汽器结垢严重,平均端差达到14℃,最高时端差更高达21.5℃。...环际低碳:以生物质发电为代表的资源综合利用型电厂,往往存在着电价高、运行差等现实问题,环际低碳rccs技术通过降低凝汽器端差、提高真空,发电量增加3%-5%的应用效果。
实施rccs前,1#机组面临由于凝汽器结垢及堵塞等原因,造成凝汽器真空度较低,端差较高,胶球清洗系统难以去除硬垢且收球率低下等系列问题,1#机组全年端差平均值达到8.47℃,机组运行效率低下。
例如,凝汽器结垢严重清洁系数低、二次滤网杂物清除能力低、水阻大、循环水系统与汽机负荷无法匹配和经济运行、循泵低效率运行、冷却塔老化造成冷却能力不足等,使真空降低甚至恶化,严重影响了机组出力,增加了汽机煤耗和厂用电率
由于供水不足,水塔浓缩倍率升高,水塔含盐量呈上升趋势,排污不能正常进行,造成凝汽器结垢,汽轮机出力效率降低,对发电负荷构成威胁。
凉水塔配水槽上部采取加罩和及时摘挂挡风板等措施严控蒸发量;每间隔4小时进行一次循环水化验,及时调整,使循环水浓缩倍率保持在3.5左右,两塔出现偏差及时调整,避免浓缩倍率大幅度波动带来的水浪费和凝汽器结垢的倾向
凉水塔配水槽上部采取加罩和及时摘挂挡风板等措施严控蒸发量;每间隔4小时进行一次循环水化验,及时调整,使循环水浓缩倍率保持在3.5左右,两塔出现偏差及时调整,避免浓缩倍率大幅度波动带来的水浪费和凝汽器结垢的倾向