烟气的流量变化明显,脱硫系统响应速度慢,引发脱硫运行能耗偏高;其次,机组在深度调峰运行过程中,脱硝入口烟气温度普遍偏低,脱硝效率下降,氮氧化物的排放浓度升高;第三,目前深度调峰机组普遍存在过量喷氨的现象,而氨逃逸会引发下游空预器的堵塞
smrc型三分仓容克式回转式空预器,传热元件为36分仓,分三层,扇形板原自动跟踪调整密封方式(即lcs系统)改为固定式。机组同步装设scr烟气脱硝系统,氨逃逸率偏高。...2.项目概况与招标范围2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1项目概况:国能宁夏鸳鸯湖第一发电有限公司2×660mw超临界机组,两台机组分别于2010年12月、2011年6月投产。
为了控制氨逃逸,减轻空预器abs沾污堵塞,亟需对现有脱硝系统实施综合整治改造,以提升脱硝装置整体性能,实现在超低条件下的安全稳定达标排放。...项目概况与招标范围2.1 建设地点:山东省。
引起空预器堵塞等问题,从而对脱硝系统安全稳定运行提出了更高要求。...双碳目标下,火电机组深度调峰,热电机组燃料供应不稳定,导致机组负荷波动大,传统脱硝普遍存在系统时滞等问题,无法实现自动控制,需要人工不间断干预,导致排口nox浓度波动大甚至超标、还原剂耗量高、氨逃逸高,
另外,nh3逃逸率较高,不仅污染大气,而且会与烟气中so2反应生成硫酸氢铵,造成空预器腐蚀和堵塞。...氨利用率高,氨逃逸浓度低,对煤种的适应性较强。其缺点是,占地面积大、项目投资高、综合运行费用高,催化剂属于危废,需要专门有相关资质的公司处理。
机组低负荷运行,脱硝入口烟温不能满足最低设计烟温要求,强制喷氨一方面无法保证nox排放控制,另一方面也会降低催化剂的使用寿命,同时氨逃逸也大大增加,造成空预器硫酸氢铵堵塞。...2.项目概况与招标范围2.1项目概况、招标范围及标段(包)划分: 国能河北沧东发电厂二期工程2×660mw国产燃煤超临界机组的#4锅炉为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式
机组低负荷运行,脱硝入口烟温不能满足最低设计烟温要求,强制喷氨一方面无法保证nox排放控制,另一方面也会降低催化剂的使用寿命,同时氨逃逸也大大增加,造成空预器硫酸氢铵堵塞。...2.项目概况与招标范围2.1项目概况、招标范围及标段(包)划分:国能河北沧东发电厂二期工程2×660mw国产燃煤超临界机组的#4锅炉为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式
图1氨逃逸与空预器压差变化曲线1.2硫酸氢氨危害对于scr法烟气脱硝,nh3和nox不能全部混合,逃逸是不可避免的,当逃逸率超标时nh3与so3反应生成硫酸氢铵(nh4hso4)堵塞空预器。
在各种燃料工况与运行工况下,scr系统运行都非常稳定,氨逃逸率很低,彻底解决了原有的空预器堵塞与腐蚀问题。如上所述,应用高-低温催化剂所达到的技术提升与技术效果非常显著,所生产的经济效益也非常可观。
,三氧化硫综合脱除效率达到85%以上;实现脱硝喷氨精准控制技术推广应用,在保证脱硝效率的前提下,全负荷氨逃逸不大于2毫克/立方米,较未优化前氨逃逸相对降低30%以上。...在污染物低浓度监测研究方面,该公司研制了高精度低浓度颗粒物、紫外与红外激光光谱融合的高灵敏度烟气组分、冷原子吸收光谱法低浓度汞排放监测技术,建立了较完整的超低排放多污染物烟气连续自动在线监测系统技术体系文件
较低的温度下,no与氨反应速率太慢,甚至不发生反应,导致nox的低效率和氨逃逸过高。同时在温度超过1093℃时,氨分解:4nh3+5o2-4no+6h2o,反而创造出no。...并且氨还可以于其他燃烧物质如三氧化硫反应形成铵盐,主要是硫酸氢氨(abs),abs在较低温度下吸湿,吸收气体的水分会粘结在空预器管壁和布袋除尘器,大大降低空预器效率和布袋除尘器适用寿命。
不过经过一段时间运行后,脱硝系统的一些问题逐渐凸显,如:(1)scr氨逃逸明显偏大且监测不准确,导致下游设备空预器压差增大,空预器堵塞较严重,影响机组安全稳定运行;(2)scr出口监测点与机组烟气总排放口监测点间的监测数据存在较大差异
nox浓度较低,再通过sncr工艺,可确保出口浓度达到环保要求;此外sncr工艺投资和运行费用都低于scr工艺,工业试验和国外运行经验均表明sncr系统用于cfb锅炉,设计合理可达50%以上脱硝效率,氨逃逸可低于...将使运行费用增加较大;省煤器后烟温较煤粉炉低,设计310℃左右为scr脱硝反应的温度下限,不利于scr反应器提高脱硝效率;由于催化剂的加入会将so2氧化为so3并与逃逸氨反应生成硫酸氨和硫酸氢铵,易造成空预器积灰堵塞和腐蚀且系统阻力增加较大
scr催化反应模块一般布置在空预器和除尘器之间的高温烟道内,在该位置,烟气温度能够达到反应的最佳温度。scr工艺的反应原理如图1所示。...尽管scr脱硝装置在我国多个燃煤发电机组成功应用,仍存在个别电厂相关运行经验不足,脱硝装置配套的在线监测设备配套不齐全等问题,从而导致在脱硝过程造成大量的氨逃逸(未反应的氨),逃逸的氨与烟气化学反应产生有粘性的硫酸氢铵
scr催化反应模块一般布置在空预器和除尘器之间的高温烟道内,在该位置,烟气温度能够达到反应的最佳温度。scr工艺的反应原理如图1所示。...尽管scr脱硝装置在我国多个燃煤发电机组成功应用,仍存在个别电厂相关运行经验不足,脱硝装置配套的在线监测设备配套不齐全等问题,从而导致在脱硝过程造成大量的氨逃逸(未反应的氨),逃逸的氨与烟气化学反应产生有粘性的硫酸氢铵
摘要:针对300mw机组运行现状,提供了利用低温氧化技术对锅炉烟气中氮氧化物进行脱除的改造方案,以满足最新的环保排放要求,同时减轻选择性催化还原(scr)系统运行压力和氨逃逸造成的空预器堵塞等疑难问题,
氨逃逸会导致空预器堵塞腐蚀、烟气阻力损失增大、氨气吸附在飞灰中造成环境污染,以及还原剂损耗影响企业效益等问题。...2.2 方案实施在脱硝出口烟道的对角侧,将内插管一端直接与烟道壁焊接,带套管与膨胀节的一端将套管与烟道壁焊接,再将发射端和接收端用法兰与内插管连接,结构如图3所示。
依据电力行业标准和国家环保标准,在nox超低排放形势下,脱硝系统的运行效率接近scr技术的临界值,过量喷氨风险大,进而导致以下问题:(1)氨逃逸率大,增大了能耗;(2)空预器堵塞,增大引风机电耗;(3)
传统喷氨方式无法使nh3浓度场与nox浓度场匹配,致使局部过量喷氨,氨逃逸增大,造成脱硝催化剂及下游空预器冷端积灰、堵塞的几率加大,影响机组正常运行,同时还可能出现局部喷氨不足,造成scr出口nox偏高
2.2 空预器堵灰的原因(1)两台锅炉在改造后的调试期间为了保证烟气 nox的排放达标,尿素喷入量控制在 500~800 l/h之间,尿素喷入量过多,导致炉内尿素热解后反应不彻底,造成氨逃逸量增大,生成的硫酸氢氨在低温段空预器处遇冷与烟尘粘附在管式空预器的内壁上
直面空预器压差大难题,更换及修复2号炉两台空预器密封片,同时对2号炉空预器进行高压水冲洗,系统阻力平均降低0.2千帕;精心筹划,利用短暂的停机机会,拆除精处理前置过滤器滤元进行酸洗,延长滤元使用寿命,减少紧急更换滤元费用约
若实现深度脱硝的目标,脱硝效率超过设计值,氨逃逸将进一步提高,更易造成空预器堵塞,影响机组的运行安全性。...试验证明:臭氧脱硝技术不受锅炉负荷的影响,且间接解决氨逃逸超标带来的空预器堵塞,另外在超低排放的前提下,臭氧脱硝的设计效率宜小于等于50%,以达到最优的环保效益和经济效益。
scr脱硝超低排放改造后的运行情况来看,脱硝装置改造前存在的如入口nox浓度偏离原设计值、脱硝效率达不到设计值等问题得到一定程度的改善,但考虑到超低排放改造后更低的排放限值要求势必会对运行调控的要求更高,氨逃逸超标引起的如空预器硫酸氢铵堵塞和催化剂失活等问题也将越发突出
scr脱硝超低排放改造后的运行情况来看,脱硝装置改造前存在的如入口nox浓度偏离原设计值、脱硝效率达不到设计值等问题得到一定程度的改善,但考虑到超低排放改造后更低的排放限值要求势必会对运行调控的要求更高,氨逃逸超标引起的如空预器硫酸氢铵堵塞和催化剂失活等问题也将越发突出
锅炉均为东方 锅炉(集团)股份有限公司制造的亚临界、四角切圆、自然循环汽包炉,脱硝设备采用低氮燃烧器+选择性催化还原法(以下简称:scr)全烟气脱硝;燃烧器为低氮燃烧器,scr反应器布置于锅炉省煤器出口与空预器之间