包铝热电厂在深入贯彻国家“碳达峰、碳中和”目标,严格落实能耗“双控”工作的前提下,对标国内外最先进技术、最高准入标准,结合实际分类,全力推进包铝公司淘汰落后产能、节能改造、灵活性改造三项目标。在公司各级领导的大力支持下,经过与东方汽轮机厂家技术交流,调研对比同类型电厂,确定了汽轮

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包头铝业热电厂圆满完成#2机组汽轮机 通流系统优化项目

2022-12-07 08:25 来源: 包头铝业有限公司热电厂 作者: 田源

包铝热电厂在深入贯彻国家“碳达峰、碳中和”目标,严格落实能耗“双控”工作的前提下,对标国内外最先进技术、最高准入标准,结合实际分类,全力推进包铝公司淘汰落后产能、节能改造、灵活性改造三项目标。在公司各级领导的大力支持下,经过与东方汽轮机厂家技术交流,调研对比同类型电厂,确定了汽轮机通流系统优化技术是目前较为成熟的、先进的、安全的、应用广泛的、节能效果明显的大型技改项目,并于2022年实施#2机组通流系统优化项目。

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包铝热电厂#2机组是东方电气集团东方汽轮机有限公司生产的CZK330/272-16.67/0.4/538/538型亚临界、一次中间再热、两缸两排汽、单轴、抽汽供热、直接空冷凝汽式汽轮机。包铝热电厂#2机组于2014年7月投运,属于东汽第2代技术末期机组,设计技术与分析技术不够先进,叶型损失大,叶片流型设计不够先进,高压缸效率偏低,排汽阻力偏大,动压回收系数低,汽封系统漏汽量偏大,系统损失高,低压缸效率偏差大,结构设计技术落后,存在汽缸结构变形大,机组内漏严重,制造技术、质量控制体系落后等难题,为此,对汽轮机本体进行以下优化:运用如今东汽公司更先进、能效有更大提升的第4代通流技术,内缸以里全部更换,高中压通流全新设计,原高压1+9级变更为1+11级,中压7级变更为8级;应用新型自带冠高效调节级,提高调节级效率。优化高压内缸结构,消除中分面漏汽。优化高压进汽插管、抽汽插管结构,加强密封。更换低压斜支撑内缸、转子及动叶片、隔板、汽封等缸内部件。低压通流全新设计,原低压2×4级变更为2×5级等,将最先进技术、最优方案用到了此次通流系统优化改造中。在改造执行过程中,包铝热电厂派专人驻扎东汽厂进行设备监造及催交,认真对待每一个见证点,跟踪每一个零部件的生产进度,旨在保证我厂设备能按时、优质、安全到位。在疫情严重、检修人员紧缺的艰难形势下,精心组织,规范施工。最终,#2机组 A 级检修工作历时53天,与同等级机组定额工期75天比较,创造了新纪录。

通过汽轮机通流系统优化,机组启动后主给水参数优化明显,主给水温度由269℃提升到272℃,主给水流量由997t/h降低到903t/h,机组热效率提升明显。机组启动后系统参数显示满负荷汽轮机热耗降低约为300-400kJ/kWh,显著提高了机组经济性。

作者: 田源
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