面对机组防非停工作的严峻形势,河津发电分公司紧抓4C修契机,扎实开展非停隐患排查,细化整改举措,落实不打折扣,全面提升机组稳定运行水平。
一是防治结合,减少四管泄漏隐患。对炉膛内部进行“横到底、竖到边”的地毯式摸排,实施交叉检查,对管材减薄之处采取防磨措施;针对炉膛内磨损泄漏频发部位,及早采取预防举措,对三再及尾部受热面等加装防磨瓦,对水冷壁实施喷涂,为设备穿上坚硬盔甲增加耐磨性;借鉴3号炉低氮燃烧改造经验,优化设计,实现火焰双切圆燃烧,提高运行可靠性。、
二是未雨绸缪,全面完善热工主保护逻辑。检修前,4号机组热工多项主保护设计为单独触发信号,或多点触发但信号源自同一卡件,一旦单独触发信号误动极易造成主设备误动或机组非停。本次改造中,仪控专业从逻辑修改、增加冗余判断、电源改造等方面出发,制定目标和实施措施,严格遵守“热工信号三取二判断原则”,对主保护误动隐患釜底抽薪,从根本上保障保护系统的可靠运行。
三是直击病灶,提升重要设备健康运行水平。在常规检修项目的基础上,加大改造力度,深度检修重要辅机及设备,消除带病作业情况:采取更换轴承、返厂检修等措施,消除4B一次风机振动大等亚健康问题;将励磁调节器升级,消除励磁调节器控制异常可能造成的非停隐患;对部分空冷风机叶片进行国产化改造,消除叶片严重磨损造成的设备隐患。