“23时47分,负荷剧烈变化,主汽压力开始下降,11分钟后负荷将趋于平稳,预计主汽压力停止下降,开始逐渐回升……”此时,华电滕州公司副值班员霍毅一边与课题攻关小组成员探讨参数变化,一边在工作笔记上记录下机组的主要参数变化。
2014年,为更好实现机组各系统的自动控制,滕州公司对#2机组DCS系统进行了升级改造。但改造以后,#2机在协调方式下运行时,一直存在主蒸汽压力自动跟踪调整迟缓的问题,既影响了机组运行的经济性,又在有扰动情况下,影响机组安全稳定运行。
为了解决这一生产难题,该公司青年员工自发成立攻关小组,利用工闲时间,对机组主要参数进行记录,通过自行绘制变化曲线,并与机组操作调整进行比对,分析研究负荷变化振荡周期,最终不仅探索出延迟参数变化规律,为热工专业进行逻辑运算优化调整提供了重要资料,还总结出优化操作技巧。
这只是该公司课题攻关、助力生产的一个缩影。近年来,该公司紧密围绕“强基”主题,充分发挥技术管理扁平化的优势,在调动员工积极性上下功夫,积极引导员工主动攻关,解决生产技术领域的重点、难点问题,取得了良好的效果。青工公加标自主设计电子间温度检测系统,实现电子间温度实时监控,成功解决了温度变化大从而影响电子元件的难题。员工李登元与吴欣自主研发的供热首站热、水平衡系统,通过热量的焓值换算,不仅实现了生产实时系统热量计算,更实现了水平衡、热平衡实时监视,既有效保证管网热力、水力平衡,又达到系统节能的目的。