2014年以来,广东大唐国际潮州发电公司面对设备改造少、机组负荷率降低、节能压力大等不利因素,通过自我加压、对标挖潜,力争实现效益最大化、资源最优化。在过去的两年,该公司先后完成了4台机组的大修工作,2014年依靠设备改造降低能耗的空间极其有限。为进一步降低能耗,践行国家节能减排目标,该公司在保证设备运行安全的前提下,通过技术调整、运行优化,对标杆、挖潜力,打出节能牌,算好减排账。针对1号炉燃烧效率低、飞灰含碳量偏高、锅炉效率偏低的局面,该公司利用现有的调节手段进行燃烧优化。对燃烧器配风进行调整,针对每一个燃烧器的差异性,根据炉内结焦、燃烧偏斜状况,对

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大唐潮州发电公司拓宽节能空间促效益最大化

2014-03-26 09:55 来源:大唐集团 

2014年以来,广东大唐国际潮州发电公司面对设备改造少、机组负荷率降低、节能压力大等不利因素,通过自我加压、对标挖潜,力争实现效益最大化、资源最优化。

在过去的两年,该公司先后完成了4台机组的大修工作,2014年依靠设备改造降低能耗的空间极其有限。为进一步降低能耗,践行国家节能减排目标,该公司在保证设备运行安全的前提下,通过技术调整、运行优化,对标杆、挖潜力,打出节能牌,算好减排账。

针对1号炉燃烧效率低、飞灰含碳量偏高、锅炉效率偏低的局面,该公司利用现有的调节手段进行燃烧优化。对燃烧器配风进行调整,针对每一个燃烧器的差异性,根据炉内结焦、燃烧偏斜状况,对每一个燃烧器的二次风配风、一次风调平和煤粉细度等进行精心调整,在保证炉内运行安全的前提下,锅炉燃烧飞灰含碳量下降至日均4-5%。在此基础上,为进一步降低锅炉飞灰含碳量,该公司充分发挥配煤掺烧经验,积极组织运行人员在1号炉进行分仓掺烧试验,并制定了严格的磨煤机着火防范措施。在启停磨过程中,通过控制风量、煤量、启停吹扫时间和通入消防蒸汽,降低磨煤机启停过程中的爆燃风险;在正常运行时,通过配置适当的风、煤比例,减少磨煤机的氧含量,控制可燃物的浓度,防止出现爆燃。通过不断调整,燃烧效率大大提高,锅炉飞灰含碳量下降至2-3%,锅炉飞灰含碳量较优化调整前降低约3%,锅炉效率提高约0.6%,降低煤耗约1.71克/千瓦时。

针对四台锅炉相继投入脱硝运行后的风险,该公司一方面进行脱硝优化经济运行,经过几个月的摸索,通过燃烧调整优化以及配煤掺烧优化,对氧量控制、制粉层次控制和过燃风、附加风进行调整,脱硝用氨量明显下降,脱硝SCR区入口氮氧化物浓度明显降低。另一方面,进行脱硝喷氨优化调整,根据脱硝SCR区内氮氧化物分布特性和温度场特点,试验性地在1号炉进行喷氨优化调整,通过调整后,氨逃逸率有了明显下降,降低空预器堵灰的机率,有效降低了硫酸氢铵对尾部烟道换热面腐蚀的风险,同时也减少了用氨量,为进一步地脱硝优化经济运行奠定基础。

与此同时,该公司还重点对3、4号机组进行配汽优化试验,实现了在同样的滑压曲线下,各工况下进汽节流损失明显减小,机组热耗降低;实施了阀点滑压试验,机组主蒸汽流量、耗煤量有明显下降,通过前后对比试验表明,全年供电煤耗约降低1.2克/千瓦时;开展了机组真空查漏工作,及时发现并处理了大量漏点,机组的真空严密性大大提高,其中,3、4号机组真空值均增加0.6千帕以上,获得了明显的经济效益。

据悉,2014年,该公司还将利用2号机组和4号机组C级检修的机会,完成2号炉磨煤机动态分离器改造和4号炉一次风机节能改造工作,进一步优化运行,达到节能减排的目的。

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