3月15日,宣城项目部巡检人员在#1机组汽机房0米日常巡检时,发现主机润滑油#1过滤器入口前压力表显示0.35MPa,过滤器后压力显示0.29MPa,前后压力相差0.06MPa。通常情况下,润滑油经过过滤器后,会有一定压降。但此次压降较为显著。检修人员立即判断为不合理工况。
汽轮机润滑油系统承载着润滑、密封冷却的功能,是保证汽轮机运行安全的重中之重,一旦发生事故则是危害较大的重大事故。此次的过滤器前后压差过大,对机组的正常持续运行极为不利。汽机专业检修小组立即组织排查工作,准备拆除过滤器,检查内部滤芯是否堵塞;待润滑油过滤方式切换隔离后,检修人员将过滤器拆除,滤芯取出后,发现滤芯表面存在大量棉絮状黏着物。随后利用煤油、酒精为清洗剂,将滤网清理干净;再采用压缩空气吹扫、风干后进行回装;接着一次性加压试运工作,过滤器前后油压在0.01MPa,符合生产要求。
对于上述类似缺陷,检修人员不仅仅只是消除就了却此事,并进一步对此次清理出的滤网絮状物进行分析研究具体成分,以及杂质的来源,做好相对应的防范措施。并针对此次研究成立QC课题小组,励志于将此类缺陷标本兼治。