2016年3月28日,国家环保部对内蒙古北控京泰能源发展有限公司40亿立方米/年煤制天然气项目环境影响评价文件进行审查公示。公示期为2016年3月28日-2016年4月1日(5个工作日)。2015年5月,国家环保部公开受理内蒙古北控京泰能源发展有限公司40亿Nm3/a煤制天然气项目环评审批。
项目名称:
内蒙古北控京泰能源发展有限公司40亿立方米/年煤制天然气项目
建设地点:
内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区
建设单位:
内蒙古北控京泰能源发展有限公司
环评机构:中国天辰工程有限公司、北京飞燕石化环保科技发展有限公司
项目概况:
项目利用当地煤炭资源,采用碎煤加压气化和粉煤加压气化技术,生产40亿标准立方米/年合成天然气。
建设内容主要包括:
(1)主体工程:固定床碎煤加压气化生产线1条,包括碎煤气化、酚氨回收、变换、低温甲醇洗、甲烷化等装置;气流床粉煤加压气化生产线3条,包括粉煤气化、变换、低温甲醇洗、甲烷化等装置;空分、备煤、硫回收装置等。
(2)公辅工程:锅炉房、储运系统、煤料场和煤库、脱盐水站等。
(3)环保工程:污水处理、回用水处理、浓盐水处理、蒸发结晶装置,火炬系统、危废暂存场等。
项目总投资283.66亿元,环保投资33.81亿元,占总投资的11.92%。
主要环境影响及措施:
(1)大气:粉煤低温甲醇洗涤塔废气,经脱盐水洗涤回收甲醇后排放。碎煤低温甲醇洗尾气洗涤塔采用RTO蓄热式热处理炉处理后排放。硫回收装置采用两级克劳斯+康索夫尾气处理工艺,尾气通过焚烧并经洗涤后排放。锅炉烟气采用氨法脱硫、低氮燃烧+SCR脱硝、电袋复合除尘。污水处理厂生物处理单元废气加盖密闭收集后送生物脱臭装置处理。装置开停车等非正常工况下废气送火炬燃烧,事故工况下排放的酸性气排入酸性气火炬。
(2)地表水:污水处理场采用酚氨回收污水预处理、生化处理和深度处理后全部回用不外排。高浓盐水采用四效蒸发结晶对纯化处理后浓盐水进行浓缩,产生氯化钠、硫酸钠等结晶盐。非正常工况下,废水暂存于60万立方米生产废水缓冲池或6万立方米浓盐水缓冲池。当污水缓冲池水位达到95%时,通过全厂负荷调整甚至停产来综合应对非正常排水的收集和处理。设置1座6万立方米浓盐水缓冲池、1座60万立方米废水暂存池,用于非正常工况暂存废水。承担高浓盐水多效蒸发结晶分盐环保示范任务。
(3)地下水:按照《石油化工防渗工程技术规范》要求,实行分区防渗;设置19口地下水监测井,长期观测地下水。
(4)固体废物:气化灰渣、锅炉灰渣等一般固体废物送渣场填埋或综合利用;生化污泥送危废处置中心处置,废催化剂等厂家回收,若分盐技术不成功,产生的结晶杂盐送园区危废处置中心处置。
(5)环境风险:建立环境风险事故三级防控措施,制定突发环境事件应急预案。
公众参与
采取了网上公示、报纸公式、张贴公示、召开座谈会和发放调查表等方式进行公众参与,并进行报告书全本公开。发放15份团体意见调查表和550份个人意见调查表,全部公众和团体支持项目建设。
相关部门意见
(1)国家发展与改革委员会办公厅以发改办能源〔2013〕664号同意该项目开展前期工作。
(2)水利部以水保函〔2014〕357号同意该项目水土保持方案。
(3)大路工业园区管委会以鄂大管发〔2014〕37号文、鄂大管发〔2015〕18号文,提出园区区域部分污染物削减方案。
(4)鄂尔多斯市大路工业园区管委会出具《关于优先推进北控煤制气等煤化工试验示范项目的情况说明》。
(5)内蒙古自治区发展和改革委员会以内发改能源函〔2016〕132号文说明该项目煤炭资源配置有关情况。
项目概况
内蒙古北控京泰能源发展有限公司 40 亿 Nm 3 /a 煤制天然气项目于 2012 年启动前期工作。2013 年 3 月 15 日,国家发展改革委办公厅下发了 《关于同意内蒙古准格尔旗煤炭清洁高效综合利用示范项目开展前期工作的复函》(发改办能源[2013]664号)。
该项目环境影响报告书显示,内蒙古北控京泰能源发展有限公司 40 亿 Nm 3 /a 煤制天然气项目选址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗的大路工业园区南工业基地的西片区,占地面积262.17ha。该项目是由内蒙古北控京泰能源发展有限公司投资 2825594.43 万元建设的大型煤化工项目,以鄂尔多斯当地煤炭为原料,采用“粉煤加压气化+碎煤加压气化”组合的气化技术方案,合成气经变换、净化工序达到合成甲烷要求的氢碳比,再经甲烷化、首站压缩、 脱水后进入天然气长输管道输送至用户, 年产 40 亿立方米天然气,主要供应北京及周边地区城市,同时为准格尔旗清洁能源替代提供保障。
气化
本项目为典型的大型煤化工项目,根据业主提供的当地原料煤样分析,由于灰熔点 FT 大于1470℃,因此适合碎煤加压固定床气化等固态排渣的气化技术。但碎煤加压气化会无法处理煤矿开采及运输过程产生的大量粉煤,经对相应粉煤做配煤试验及添加助熔剂降低灰熔点的熔融性实验及其粘温曲线测定,证明在通过配煤或添加适量助熔剂情况下,采用干粉煤加压气化技术是经济可行的,因此干粉煤加压气化技术成为处理这些粉煤的最佳技术选择。
本项目采用碎煤加压气化和干粉煤加压气化的组合方案。
4.1MPa的日投煤量大于2000吨的气流床干粉煤加压气化工艺技术和日投煤量 1750 吨的碎煤加压气化技术。
粉煤气化装置包括:煤粉制备、气化框架、渣水处理、真空过滤机厂房等。共 10 台,每台气化炉投煤量~2000t/d,单台气化炉粗煤气产生量 283630.13Nm 3 /h(湿基) 。
碎煤气化岛包括:碎煤气化、碎煤变换、煤气水分离、酚氨回收等。7 开 1 备,每台气化炉投煤量~1750t/d,单台气化炉粗煤气产气量 166475.69Nm 3 /h(湿基) 。
煤气水分离和酚氨回收采用成熟可靠的工艺技术。
酚氨回收:1 系列,处理水量 450t/h。
原标题:【头条】北控京泰40亿方煤制天然气环评审查公示