1事故前工况2015年3月12日10时17分机组负荷668.4MWA、B、C、D、E、F六台磨煤机运行A凝泵运行A、B小机运行主汽压力25MPa,主汽温度602℃,再热汽温度598℃真空-94KPa主机润滑油压0.139MPa,其它辅机运行正常,各运行参数正常。2事故发生过程2015年3月12日10时23分,集控运行监盘发现机组负荷从670MW快速

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【警惕】一根电缆引发的汽轮机“断油烧瓦”事故!

2016-03-17 10:52 来源:电力圈 

1 事故前工况

2015年3月12日10时17分

机组负荷668.4MW

A、B、C、D、E、F六台磨煤机运行

A凝泵运行

A、B小机运行

主汽压力25MPa,主汽温度602℃,再热汽温度598℃

真空-94KPa

主机润滑油压0.139MPa,

其它辅机运行正常,各运行参数正常。

2 事故发生过程

2015年3月12日10时23分,集控运行监盘发现机组负荷从670MW快速下降至零,燃汽轮机跳闸,锅炉灭火,手动再次按机打闸、炉MFT按钮,并确认5012开关已解列,厂用电自动切换正常,按机组停机事件处理。

运行人员检查交流启动油泵、交流辅助油泵、顶轴油泵先后自启正常,机组转速下降,至11时14分机组转速到零,主机惰走时间51分钟,投入盘车运行。

查ETS首出为“润滑油压力低停机”。

集控运行人员立即对润滑油系统进行全面检查,润滑油压0.12MPa,未发现异常。生产技术部热工专工经现场进一步检查,确认右侧中联门法兰漏汽(原带压堵漏处)烧损润滑油压低保护热工电缆,导致误发跳闸信号。生产技术部立即组织维护人员对该热工电缆进行恢复,发电车间立即进行机组恢复工作。

12时06分重新点火,13时31分达冲转参数。

13时31分,#2主机挂闸后开始冲转,高压内缸下半内壁温度512℃,中压进汽室内壁温度538℃,主/再汽压9.1/0.9MPa,主/再汽温:511/516℃,真空-98KPa,润滑油温30℃,润滑油压0.12MPa,润滑油各油泵联锁投入,轴向位移-0.354/-0.017mm,高中压缸差胀-1.8mm,低压缸差胀14.6mm,发电机氢压0.3MPa,其他主辅设备运行正常。13时38分,主机转速2520rpm,交流辅助油泵电流42.6A,交流启动油泵电流72.65A,润滑油压0.152MPa;

13时39分,主机转速2850rpm,交流辅助油泵电流39.4A,交流启动油泵电流65.67A,润滑油0.162MPa,主油泵出口压力1.21MPa;13时42分,主机转速3000rpm,交流辅助油泵电流38.34A,交流启动油泵电流61.32A,润滑油压0.169MPa,主油泵出口压力:1.324MPa。交流启动油泵电流逐渐下降并稳定,运行人员初步判断主油泵已介入工作;

13时43分,主机转速3000rpm,交流辅助油泵电流38.3A,交流启动油泵电流61.3A,润滑油压0.17MPa。运行人员检查机组各轴承振动小于50μm、各金属瓦温小于90℃、润滑油油压0.17MPa,均属正常;

13时43分11秒运行人员退出直流事故油泵联锁,

13时43分17秒手动停运交流辅助油泵,汽机润滑油压由0.144MPa开始下降;

13时43分25秒运行人员退出交流辅助油泵联锁;

13时43分30秒运行人员手动停交流启动油泵后,

13时43分35秒润滑油压降至0.091MPa(报警联启辅助油泵值:0.115MPa,联锁直流油泵值:0.105MPa);

13时43分34秒交流启动油泵因主油泵入口油压低(联锁交流启动油泵值:0.07MPa)联启,润滑油压升至0.144MPa;

13时43分51秒运行人员再次检查机组交流启动油泵电流59.63A,润滑油压力0.133MPa,主油泵出口压力1.3MPa正常;运行人员退出交流启动油泵联锁;

13时43分56秒运行人员手动停交流启动油泵。

13时43分59秒“润滑油压低停机”信号发出,运行人员发现该信号,但未到现场确认,此时因热工维护人员还在抢修润滑油压低保护电缆,运行人员误认为是热控维护人员抢修电缆所致。(因“润滑油压低停机”保护未投入,机组未跳闸)

13时44分07秒运行人员未立即启动交流辅助油泵,而只投入交流启动油泵联锁,但油泵未立即联启;

13时44分08秒,润滑油压降至0MPa,#1~#8瓦温均突升;

13时44分18秒汽轮机跳闸,ETS首出为“汽机支持轴承乌金温度过高停机(120℃)”,DEH跳闸停机,#1、#2主汽门关闭;

13时44分19秒因汽轮机跳闸联启交流启动油泵,润滑油压升至0.222MPa(报警值≤0.115MPa);

13时44分32秒运行人员手动启动交流辅助油泵,润滑油压为0.216MPa;

13时46分09秒投入交流辅助油泵联锁,

13时47分10秒投入直流事故油泵联锁;

13时48分锅炉手动MFT,

13时50分运行人员打开真空破坏门,破坏真空停机;

13时53分22秒转速至零,运行人员多次投盘车未果,并对现场检查发现汽轮机#6轴瓦处有钨金流出,即对汽缸进行闷缸处理,同时进行氢气置换。

后经报请电网同意,#2机组转入B级检修。

2)设备检查状况:

#2汽轮发电机解体后,发现#3、#4、#6轴承乌金磨损严重,#1、#2轴承下瓦磨损,#5轴承下瓦脱胎,#7、#8轴承下瓦有局部过热现象。

事件发生后,公司对机组检查和处理工作进行了安排,联系设备检修人员到达现场。

3月12日,组织召开了#2机组抢修工作会议,会议确定了抢修工作方案,明确了B修的主要工作内容及要求。

3月13日进行了检修现场清理布置。

3月14日进行了氢气置换。

3月15日吊汽轮机、发电机化妆板。

3月16日#7、8、9瓦上半解体,并检查上瓦和轴颈。

3月17日#3、4瓦上半解体,并检查上瓦和轴颈。

3月18日#5、6瓦上半解体,并检查上瓦和轴颈,发电机密封瓦解体。

3月19日~23日,拆导气管、连通管搭架、连通管、低压缸中分面螺栓等。

3月24日#1、2瓦上半解体,并检查上瓦和轴颈。

3月25日~4月4日,汽轮机B修。

4月5日#1、2瓦修复后回装、研磨。

4月8日#7、8瓦回装。

4月9日~4月23日#3、4、5、6瓦修复后回装、研磨。汽轮机B修:汽封调整、对轮找中心等。4月24日高中压汽封间隙合格验收,开始扣B低压缸。

4月29日A低压缸开始扣缸,低-发对轮中心调整开始,主油泵间隙调整完成。

4月30日A低压缸扣缸结束,扣缸后各轴系中心复查。

5月1日开始进行油冲洗,冲洗4小时后翻#1-#8瓦下瓦检查。

5月2日拉缸,中-低、低-低对轮连接,低发中心调整完成,高中压缸猫爪垫铁置换完成。

5月3日各对轮连接完成,轴承箱开始回装,高中压导汽管螺栓装复。

5月4日中低压连通管装复,各轴承回装完成,通油、投盘车。

5月5日保温装复,架子拆除,现场清理,静态试验,锅炉点火。

5月6日汽轮机冲转,定速,并网,恢复正常运行。

3 事故原因分析

事件调查组对现场进行了详细的查看,询问了有关当事人,查阅了相关记录,对事件原因分析如下:

1)直接原因:#2机组因右侧中联门法兰漏汽(原带压堵漏处)烧损润滑油压低保护热工电缆,导致误发跳闸信号,机组跳闸。

2)机组恢复过程中,在润滑油压低保护因保护电缆抢修未投入、润滑油系统油压不正常的情况下,运行人员违反运行操作规程,擅自退出三台油泵联锁,停运交流辅助油泵、交流启动油泵后,由于主油泵供油回路油涡轮泄漏严重,导致润滑油压低,因润滑油压低保护退出未引起跳机,最后由于轴瓦温度升高引起轴瓦温度高保护动作跳机,造成汽轮发电机轴瓦磨损。

3)间接原因:

1.直流事故油泵硬联锁未设计。去年11月份在逐条对照《二十五项反措》检查时,已经发现直流事故油泵未实行硬联锁,不符合9.4.2中“汽轮机润滑油压力低信号应直接送入事故润滑油泵电气启动回路”的要求,也列入了整改计划,但由于一直未具备停盘车条件,未能在此次事件前完成改造。

2.联锁逻辑设计不完善。

在运行人员投入启动油泵联锁后,未能及时联启交流启动油泵,直到机组跳机后才启动,反映出PS-9003主油泵吸入口压力低联启交流启动油泵的联锁存在缺陷,主油泵吸入口压力低只发3s脉冲,3s后投联锁不再起作用。跳机后联启是因为主机跳闸所致。

3.油涡轮垫子被冲毁,造成润滑油压低。

对润滑油系统进行全面解体检查发现:主油泵出口至油涡轮进口法兰处密封垫全部冲掉,油涡轮出口至各瓦油管连接法兰处密封垫出现破损(约20%),使得汽轮机润滑油系统压力低

4.润滑油压低保护未投入。

虽然履行了润滑油压低保护退出申请手续,但在机组恢复过程中,由于润滑油压低保护电缆仍在抢修中,导致润滑油系统出现压力低后润滑油压力低保护没有动作跳机,最终由于轴瓦温度升高引起轴瓦温度高保护动作跳机。

原标题:【电力圈 | 安全】一根电缆引发的汽轮机“断油烧瓦”事故!

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