今年上半年,福建三钢集团公司烧结厂以技术创新为引领,深入开展对标挖潜,烧结矿吨矿成本、吨矿电耗持续下降,实现降本增效1903.93万元。
三钢烧结厂狠抓技术创新工作,实施了环冷低温废气高效利用技术、余热发电技术和低压蒸汽高效利用技术等新技术。该厂通过将220平方米烧结环冷机低温段废气引到烧结机尾,提高余热烟气温度,增加蒸汽产量和品质,每年可多生产中压汽约7884吨,增加发电量134万千瓦时。该厂还通过技改,在220平方米烧结环冷机1号风箱上部增加吸气管,实现高温段烟气全部回收,每年可多生产中压汽约3942吨,增加发电量67万千瓦时。一系列节电节能新技术的实施,使烧结矿电耗持续下降,入炉烧结矿电耗降至50千瓦时,同比降低3.18千瓦时;入炉烧结矿发电19.39千瓦时/吨, 与去年同期相比多发电1.78千瓦时/吨,累计多发电676.32万千瓦时。
同时,围绕提升烧结矿产量,三钢烧结厂对南区系统的烧结返矿过筛系统、180平方米烧结机3号冷筛系统等关键设备实施技术改造,生产能力得到进一步提升,有效地降低了生产成本。今年上半年,该厂内部返矿率降低1.44%,毛矿产量提高5.55%。
原标题:福建三钢烧结厂降本增效近1904万元