2月26日,记者从秦皇岛秦热发电有限责任公司运行现场了解到,秦热发电公司5号机组脱硝设施连续稳定运行达103天,脱硝效率达85%。
氮氧化物是国家环保部“十二五”污染减排工作中必须削减的四种主要大气污染物,而火电行业是排放氮氧化物排放的主要来源,也是削减该项污染物排放的重点。秦热发电公司两台机组为循环流化床(CFB)机组,本身具有低NOX排放优势,且排放浓度低于国家标准,为积极响应国家“节能减排”号召,促进区域环境优化,2012年秦热发电公司克服自身压力,独立实施了5号机组脱硝改造技术选型和准备,采用低氮燃烧+SNCR(选择性非催化还原法)脱硝技术,以加尿素为还原剂,实现了国内首次SNCR技术在300MW循环流化床锅炉上的应用。工程投资1120万元,2012年11月16日通过168小时试运,施工策划精准,人员少时间短。经河北省环境监测中心站监测,脱硝改造后氮氧化物监测期排放浓度为54.5mg/Nm3,远低于国家“十二五”大气污染物排放低于200mg/Nm3的标准,平均综合脱硝效率达到85%以上,脱硝效果十分明显,获得市政府及省环保厅的好评,人民日报2月18日头版也对此项工程进行好评。
目前秦热发电公司#5机组脱硝系统运行稳定,为保护和改善地区环境状况做出了积极贡献,机组脱硝电价也已获河北省物价局批复,适当减轻了脱硝成本增加给企业带来的压力,使企业能更轻松的深入开展环保工作。