山东某热电公司的锅炉除尘输灰系统最初设计只有1号、2号锅炉配置有输灰管道,3号锅炉则没有单独设置,只能借用1号或2号锅炉的管道输灰。近日冬季供暖处于高负荷期,两台锅炉的输灰作业只能交替进行,工作效率和输灰效果大大下降,影响了正常生产。同时,由于现有的输灰管道已经运行8年多,磨损严重且经常发生漏灰现象,导致输灰不及时,甚至有时积灰堵塞管道影响锅炉的安全稳定运行。
近日,该公司技术人员在多次进行现场测绘的基础上,提出了3台锅炉由交替输灰改为串联同时输灰的大胆改造方案,并经过认真论证,对整个除尘输灰系统进行了重新设计并铺设输灰管道路线。
他们通过将原输灰管道尽量取直,避免灰尘颗粒在管道拐弯处带来的能量损失,同时新铺设管道重新改变路径,管道总长度缩短50米左右,减少弯头6个,大大减少了输灰时的阻力和管道阻塞现象的发生。此外,他们将仓泵进行了更换,由预先在仓泵内加压输送改为从仓泵底部缓慢加压输送,输送压力比以前降低了一半,灰粒在管道中的输送速度也随之下降,大大降低了对管道的磨损,提高了输灰管道的使用寿命。
截至目前,该公司1号、2号、3号除尘输灰系统改造项目已圆满完成,并顺利通过了72小时试运行。实践证明,通过改造提高了输送频率,由3台仓泵交替输灰改为3台仓泵串联同时输灰,大大提高了输灰能力,保证了锅炉的安全稳定运行,同时新仓泵还去掉了硫化灰颗粒用的气化板,降低了后续的维修工作量,可谓一举多得。