近年来,华电四川广安发电有限责任公司将“创建星级企业”和开展“对标管理”活动深入落实到各项生产工作中,以机组大修为契机,不断推进技术改造,着力走低碳发展之路。同时,他们还把节能降耗细化到每一台辅机、每一个系统,有效地提高了机组的整体经济性。
该公司先后修订并完善了节能管理奖惩办法、节油奖惩办法、小指标竞赛办法、职工合理化建议奖励办法、生产指标对标管理实施方案等一系列规章制度,并广泛宣传节能降耗的重要意义,统一了公司干部职工的思想。在生产系统特别是检修和运行中广泛开展了修旧利废、小改小革和机组小指标竞赛以及节能分析活动,调动起了全员参与节能降耗活动的积极性,并通过月考评等方式,增强了干部职工节能降耗的主动性,为取得节能降耗新的发展和进步打下了坚实的组织管理和群众基础。
在机组大小修中,该公司完成了各台机组的定期节能工作,解决了许多影响机组经济性问题,其中:对#32机组、#33机组、#61机组电除尘高压控制柜进行了改造工作,解决了系统除尘效率降低,能耗较大的问题。在#32机组小修期间,将凝汽器内原铜管更换为不锈钢管,端板采用不锈钢复合板,实施后机组的真空度明显提高。特别是在33号机组大修中,他们将“低碳节能环保”放到重要位置,努力践行“管理最优化,价值最大化”的经营理念,倾力打造“低碳大修”,节能减排技改项目多,多达22项;节能减排技改项目资金占到全部大修投入的63.7%;节能减排项目工艺新,均采用行业内领先技术进行改造。
公司仅通过将汽轮机高中低压缸汽封改为蜂窝汽封、轴封改为接触式蜂窝汽封、优化疏水系统管路及阀门,可降低供电煤耗4克/千瓦时,按该机组年发电量10亿千瓦时计算,年度可节约标煤0.4万吨,减少二氧化碳排放量约1万吨,走出了一条高耗能企业的低碳之路。