2008年11月11日20:00分,清河发电公司#7、8机组脱硫系统正式进入168试运行计时。旁路挡板门全开,增压风机导叶开度43.8%,吸收塔液位7.08米,浆液密度1147.1kg/m3,PH值为5.35,脱硫效率99.3%。12:08分石膏开始产生,标志着#7、8机组烟气脱硫系统正式投入运行。        按照国家环保局审查意见和适应今后环境保护标准,清河发电公司在安装1×600MW超临界机组及脱硫

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清河发电两台机组烟气脱硫改造工程投运

2008-11-17 09:21 来源:清河发电公司 
      2008年11月11日20:00分,清河发电公司#7、8机组脱硫系统正式进入168试运行计时。旁路挡板门全开,增压风机导叶开度43.8%,吸收塔液位7.08米,浆液密度1147.1kg/m3,PH值为5.35,脱硫效率99.3%。12:08分石膏开始产生,标志着#7、8机组烟气脱硫系统正式投入运行。

       按照国家环保局审查意见和适应今后环境保护标准,清河发电公司在安装1×600MW超临界机组及脱硫系统的同时,对现有2×200MW即#7、8机组实施烟气脱硫改造,确保四台机组(共用一根烟囱)中的两台机组实现100%烟气脱硫。#7、8机组烟气脱硫系统不安装GGH(烟气换热器),采取烟囱局部防腐措施保证脱硫净烟气,不对烟囱造成腐蚀。合金托盘、喷淋层、除雾器、搅拌器等关键设备采用进口设备,与600MW机组脱硫共用石膏脱水系统、石灰石浆液制备系统、事故浆液箱系统、废水处理系统。脱硫所用石灰石粉由清河实业公司提供,产生石膏由实业公司出售,产生废水(成分),直接排至600MW机组灰浆前池。

      2007年9月22日,该项工程土建工作正式开工。由于脱硫场地狭小,时间紧迫,该公司要求施工单位必须保证各个环节施工质量。针对吸收塔基础浇注,该公司高度重视,特制定了冬季施工方案,并24小时驻场监督、指导。冬季施工以吸收塔安装为主,并定期做沉降试验,经检验全部合格。

      2008年10月8日,脱硫系统开始送电,一次性成功,具备分系统调试条件。11月11日,#7、8机组烟气脱硫系统正式投入运行。(连媛 赵方宇)
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